一级DO低很正常,因为污泥负荷高,一级pH下降的原因可能是负荷太高发生酸化,二级出水pH下降可能是硝化反应消耗碱度造成的。
? 严格控制生产车间来水水质指标,特别是降低硫化物的含量。一般炼油厂正常运行时的生化进水硫化物一般为20mg/l左右。
? 条件允许的情况下,在调节池增加曝气,对部分硫化物起到吹脱的作用。
? 加强气浮对硫化物的去除效果:优化PAC的投加比例或者优化PAC的种类,在中水回用RO系统可承受的情况下,投加PAC铁盐。
? 在加强好前段的预处理之后,在生化系统建议投加使用普罗的生物促生剂与生物解毒剂。
具体使用案例及使用方案,请填写客户问题征询表,然后联系普罗的技术团队。
说明污泥已失去活性,使ESS增加。
有二种可能:
一是污泥自身氧化;
二是污泥中毒。
从你所描述的现象看,前者的可能性大,可测定一下比耗氧速率,即内源耗氧速率与基质耗氧速率之比来确定,针对性采取措施。
只能根据你提供的情况来初步分析,可能是污水含氮有机物较多,反应时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不够,影响氨氮通过同化途径去除的效果。
泥龄、F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺控制中的只是参考参数。实际运行中排泥量通常是根据MLSS值加上经验来控制的,在SVI相对稳定的情况下,也可用SV30来参考。